常見的離線脈沖布袋除塵器設備的故障有多種,解決的方案也是各不相同,具體情況如下:
2. 1、離線脈沖布袋除塵器-電磁脈沖閥常見毛病及處理:
1)彈簧損壞:電磁脈沖閥閥芯上的彈簧損壞,造成表象是脈沖閥長期向噴吹口放氣,處理的_佳方案是_換彈簧。
2)電磁脈沖閥膠墊損壞:使用一段時間后,脈沖閥閥芯上的膠墊因長期使用老化損壞,造成的表象是脈沖閥長期向噴吹口放氣,處理方案是定期_換膠墊。
3)電磁脈沖閥閥芯污垢,由于進氣不清潔造成閥芯處的污垢積結(jié),造成的表象是噴吹口長期進氣或者得電后脈沖閥不動作,處理方式是清洗閥芯。
4)電磁脈沖閥膜片損壞:長期工作后,膜片易疲勞、氧化等,造成的表象是泄壓口長期放氣脈沖閥不工作,處理方式是定期_換膜片。
5)電磁脈沖閥節(jié)流孔堵塞或損壞:進氣不清潔易導致節(jié)流孔堵塞,表象是脈沖閥長期向噴吹口放氣,處理方式是清洗節(jié)流孔,節(jié)流孔損壞或缺失,令節(jié)流孔失去截留作用,導致泄壓不正常,表象是得電后脈沖閥有動作,泄壓口放氣,但脈沖閥不進行噴吹,處理方式是_換節(jié)流孔。
2. 2、離線脈沖布袋除塵器離線閥氣缸換向閥故障及處理:
1)換向閥不能換向或換向動作緩慢:一般是因潤滑不良,彈簧被卡住或損壞,油污或雜質(zhì)卡住滑動部分等原因引起的,對此,應先檢查換向閥的滑動部分,必要時清洗換向閥的滑動部分或_換彈簧和換向閥。
2)換向閥經(jīng)長時間使用后易出現(xiàn)閥芯密封圈磨損,閥桿和閥座損傷的現(xiàn)象,導致閥內(nèi)氣體泄漏,閥的動作緩慢或不能正常換向等故障。此時,應_換密封圈、閥桿和閥座,或?qū)Q向閥換新。
3)若電磁先導閥的進、排氣孔被油泥等雜物堵塞,密閉不嚴,活動鐵芯被卡死,電路有故障等,均可導致?lián)Q向閥不能正常換向,對前3種情況應清洗先導閥活動芯上的油泥和雜質(zhì),而電路故障應由電工檢查處理。
2. 3、離線脈沖布袋除塵器離線閥提升氣缸故障及處理:
1)氣缸不動作或動作不到位:氣缸不動作可能是二位五通閥排氣孔堵死或是二位五通閥內(nèi)部進入粉塵或異物造成閥芯無法動作??刹捎妹河颓逑床⒂脻櫥瑵櫥姆椒ㄅ懦飧讋幼鞑坏轿欢喟胧菤飧變?nèi)部故障造成的,主要是氣缸內(nèi)活塞漏氣,氣缸內(nèi)活塞漏氣時,_換活塞上的密封圈即可。
2)提升閥閥板脫落:閥板脫落主要原因是由于閥板在氣缸拉桿上的位置調(diào)整偏下,氣缸運行到下止點時,閥板變形嚴重,而閥板與閥桿之間直接采用焊接的方式聯(lián)接,屬于剛性聯(lián)接,沒有可調(diào)性,運轉(zhuǎn)時間一長,閥板與氣缸拉桿脫落,脫落的閥板直接蓋到出風口上,導致除塵器壓差增高,而這一故障是影響布袋除塵_標的主要原因,因此,針對這一故障,對離線閥提升系統(tǒng)進行了改進。
3、離線脈沖布袋除塵器離線閥提升系統(tǒng)的改進措施:
針對上述離線閥提升系統(tǒng)故障,對原離線閥閥板與氣缸聯(lián)接處改為可調(diào)節(jié)銷固定,以免在閥板運動時退扣脫落,并對底座由焊接改為可微調(diào)的活底座。對閥板與收塵室接觸面粘膠墊以起到緩沖和密封作用。
4、結(jié)論:
離線脈沖布袋除塵器離線閥氣缸拉桿閥板底座、閥板經(jīng)過改進后,消除了斷軸、閥板脫落的現(xiàn)象,不但減輕了維護工作強度,也降低了生產(chǎn)的停機檢修率,確保了鐵廠的正常生產(chǎn),提高了生產(chǎn)效率,降低了設備成本,將此改進方案和各種故障排除方法應用到其他相同的除塵系統(tǒng)中,同樣收到了滿意的效果,為鐵廠除塵系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)創(chuàng)造了有利條件。
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