對(duì)于鍋爐煙氣凈化問題而研發(fā)濕式脫硫除塵器裝置。實(shí)驗(yàn)表明,該技術(shù)除塵效率達(dá)99.6%,脫硫效率為80.0%,具有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值。實(shí)際運(yùn)行過程中該裝置的除塵效率達(dá)到98.5%,脫硫效率達(dá)到78.0%,是一種_除塵脫硫裝置設(shè)備。
本設(shè)備是燃煤鍋爐濕式脫硫除塵技術(shù)中_新本體設(shè)備。它主要用于煙氣量大于3萬m3/h(10 t/h)以上的燃煤鍋爐,其脫硫效率可達(dá)80%,除塵效率可達(dá)99.6%,且裝置運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命長。
濕式脫硫除塵器的脫硫除塵原理
1.1 脫硫除塵原理
從鍋爐出來的含塵含硫煙氣流,經(jīng)煙道首_入煙氣預(yù)處理室內(nèi)與經(jīng)霧化器霧化成_粒度的凈化液體在紊流狀態(tài)下進(jìn)行良好的接觸,除去粗大顆粒,吸收_量的SOx氣體。經(jīng)預(yù)處理后的氣體與含塵、含硫液體,經(jīng)自激通道進(jìn)入自激室內(nèi)自激液體,在沸騰室內(nèi)沸騰,形成良好的泡沫霧化層,一步強(qiáng)化吸收SOx,收集細(xì)微塵粒。凈化后的氣體經(jīng)沸騰室出口進(jìn)入分離室內(nèi),采用離心原理進(jìn)行氣液分離。分離出來的液體經(jīng)排液孔回到塔底。凈化分離的氣體經(jīng)凈氣出口進(jìn)入總排氣管內(nèi),由風(fēng)機(jī)引入大氣。
1.2 PCF脫硫除塵技術(shù)特點(diǎn)
濕式脫硫除塵器設(shè)計(jì)合理,使煙氣進(jìn)入該裝置后經(jīng)過多級(jí)去除。
(1)煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入煙氣預(yù)處理室內(nèi)與霧化成_粒度的凈化液體在紊流狀態(tài)下進(jìn)行良好、充分的接觸,煙氣得到浸潤、吸收,同時(shí)細(xì)煙塵顆粒增大了粘結(jié)凝聚力?! ?br />(2)煙氣在進(jìn)入強(qiáng)化通道時(shí),在各通道的作用下,氣流速度驟然增大,細(xì)微塵粒表面的氣膜被沖破,使塵粒得到進(jìn)一步的浸潤?! ?br />(3)聚積在塔內(nèi)的吸收液在強(qiáng)大氣流以及吸收液溢流的作用力下,自動(dòng)激化液霧,形成具有_捕集與吸收的泡沫液霧層。
整個(gè)過程中氣、液、固三相的傳質(zhì)都得到了優(yōu)化,使?jié)袷絻艋囊后w粘附、滯留、碰撞、吸收的雙膜理論等各項(xiàng)凈化機(jī)理都得到了很好的發(fā)揮。實(shí)驗(yàn)證明,該技術(shù)的除塵效率達(dá)到了99.6%,脫硫效率為80%以上。
2系統(tǒng)工藝流程
爐窯煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入PCF型脫硫除塵裝置,在裝置內(nèi)得到凈化,凈化后的煙氣排入到空氣中,廢水流入廢水沉淀池,進(jìn)一步處理后循環(huán)利用,整個(gè)工藝基本無廢水外排,達(dá)到了“零排放”的標(biāo)準(zhǔn)。
通過在廢水沉淀池中加入NaOH以及Na2CO3可以_堿性水溶液在循環(huán)過程中的流動(dòng)性能;本體脫硫除塵裝置的材料為特制鋼板加麻石襯里,有效地防止了本除塵脫硫過程中的腐蝕性問題,而且在工程實(shí)際中采用大口徑噴嘴,大大減小了運(yùn)行過程中出現(xiàn)堵塞的可能性。
濕式脫硫除塵器處理鍋爐煙氣取得了較好的效果,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),操作簡便,處理效率高且費(fèi)用低,值得大力推廣。